Українська    Русский    English
   Поиск
Инжиниринг | Проекты | Модернизация | Экстракция сахара
Проекты
Каталог продукции
Подогреватели
Теплообменники секционные
Пароконтактные подогреватели
Скрубберы Вентури
Барометрические конденсаторы
Сепараторы пара
Компрессор пароструйный
Отстойник
Горячий дефекатор
Выпарной аппарат
Патронный фильтр
Трубоочиститель
ЧП "Европацукор" (Волынская область, Украина)
С целью улучшения качества готовой продукции и снижения материально-энергетических затрат на производство специалистами "Теплоком" выполнен комплекс инженерных работ по модернизации теплотехнологической схемы завода:
  • разработана техническая документация по модернизации теплотехнологической схемы и документация на изготовление теплообменного и технологического оборудования;
  • выполнены монтаж и обвязка новой конденсатной схемы на базе мультисборников конденсата;
  • выполнена автоматизация испарительной установки и конденсатной схемы завода;
  • установлен новый сборник сока перед испарительной установкой;
  • смонтирован и подключен теплообменник дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды аммиачного конденсата;
  • смонтирован и подключен подогреватель дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды вторичного пара V корпуса испарительной установки;
  • смонтирован и подключен подогреватель дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды вторичного пара ІV корпуса испарительной установки;
  • реконструирована существующая схема станции дефекосатурации с использованием в качестве возвращения на предыдущую дефекацию только суспензии сока І сатурации;
  • реконструирована схема приготовления питательной воды для диффузионного аппарата с использованием излишка аммиачного конденсата;
  • проведены пусконаладочные работы;
  • в процессе пусконаладочных работ разработан оптимальный для данных условий технологический регламент.

По результатам внедрения предложенных мер было достигнуто:

  • улучшение термостойкости сока при выпаривании за счет увеличения времени пребывания его на основной дефекации и, соответственно, улучшение качества готовой продукции;
  • уменьшение расхода извести на очистку за счет возвращения суспензии сока І сатурации (на 15-20%);
  • улучшение условий фильтрации на станции фильтрации сока І сатурации, станции сока ІІ сатурации и станции обессахаривания суспензии сока І сатурации;
  • снижение расхода топлива на производство (по ТЭЦ) на 10-12%.

Все работы по реконструкции выполнены при минимально возможных капиталовложениях с максимальным использованием существующего оборудования и материалов.


Мультисборник конденсата


Теплообменник дефекованного сока


Отделение осадка на вакуум-фильтрах