Українська    Русский    English
   Поиск
Инжиниринг | Проекты | Модернизация
Проекты
Каталог продукции
Подогреватели
Теплообменники секционные
Пароконтактные подогреватели
Скрубберы Вентури
Барометрические конденсаторы
Сепараторы пара
Компрессор пароструйный
Отстойник
Горячий дефекатор
Выпарной аппарат
Патронный фильтр
Трубоочиститель
ЧП "Европацукор" (Волынская область, Украина)
С целью улучшения качества готовой продукции и снижения материально-энергетических затрат на производство специалистами "Теплоком" выполнен комплекс инженерных работ по модернизации теплотехнологической схемы завода:
  • разработана техническая документация по модернизации теплотехнологической схемы и документация на изготовление теплообменного и технологического оборудования;
  • выполнены монтаж и обвязка новой конденсатной схемы на базе мультисборников конденсата;
  • выполнена автоматизация испарительной установки и конденсатной схемы завода;
  • установлен новый сборник сока перед испарительной установкой;
  • смонтирован и подключен теплообменник дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды аммиачного конденсата;
  • смонтирован и подключен подогреватель дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды вторичного пара V корпуса испарительной установки;
  • смонтирован и подключен подогреватель дефекованного сока с использованием в качестве греющей среды вторичного пара ІV корпуса испарительной установки;
  • реконструирована существующая схема станции дефекосатурации с использованием в качестве возвращения на предыдущую дефекацию только суспензии сока І сатурации;
  • реконструирована схема приготовления питательной воды для диффузионного аппарата с использованием излишка аммиачного конденсата;
  • проведены пусконаладочные работы;
  • в процессе пусконаладочных работ разработан оптимальный для данных условий технологический регламент.

По результатам внедрения предложенных мер было достигнуто:

  • улучшение термостойкости сока при выпаривании за счет увеличения времени пребывания его на основной дефекации и, соответственно, улучшение качества готовой продукции;
  • уменьшение расхода извести на очистку за счет возвращения суспензии сока І сатурации (на 15-20%);
  • улучшение условий фильтрации на станции фильтрации сока І сатурации, станции сока ІІ сатурации и станции обессахаривания суспензии сока І сатурации;
  • снижение расхода топлива на производство (по ТЭЦ) на 10-12%.

Все работы по реконструкции выполнены при минимально возможных капиталовложениях с максимальным использованием существующего оборудования и материалов.


Мультисборник конденсата


Теплообменник дефекованного сока


Отделение осадка на вакуум-фильтрах