Українська    Русский    English
   Пошук
Інжиніринг | Проекти | Модернізація
Проекти
Каталог продукції
Підігрівники
Теплообмінники секційні
Пароконтактні підігрівники
Скрубери Вентурі
Барометричні конденсатори
Сепаратори пари
Компресор пароструминний
Відстійник
Гарячий дефекатор
Випарний апарат
Патронний фільтр
Трубоочисник
ПП "Європацукор" (Волинська область, Україна)
З метою покращення якості готової продукції та зниження матеріально-енергетичних витрат на виробництво спеціалістами "Теплоком" виконаний комплекс інженерних робіт з модернізації теплотехнологічної схеми:
  • розроблено технічну документацію з модернізації теплотехнологічної схеми і документацію на виготовлення теплообмінного і технологічного обладнання;
  • виконано монтаж і обв’язку нової конденсатної схеми на базі мультизбірників конденсату;
  • виконано автоматизацію випарної установки і конденсатної схеми заводу;
  • встановлено новий збірник соку перед випарною установкою;
  • змонтовано та підключено теплообмінник дефекованого соку з використанням в якості гріючого середовища аміачного конденсату;
  • змонтовано та підключено підігрівник дефекованого соку з використанням в якості гріючого середовища вторинної пари V корпусу випарної установки;
  • змонтовано та підключено підігрівник дефекованого соку з використанням в якості гріючого середовища вторинної пари IV корпусу випарної установки;
  • реконструйовано існуючу схему станції дефекосатурації з використанням в якості повернення на попередню дефекацію тільки суспензії соку І сатурації;
  • реконструйовано схему приготування живильної води для дифузійного апарату з використанням надлишку аміачного конденсату;
  • проведено пусконалагоджувальні роботи;
  • в процесі пусконалагоджувальних робіт розроблено та відпрацьовано оптимальний для даних умов технологічний регламент.

За результатами впровадження запропонованих заходів було досягнуто:

  • покращення термостійкості соку при випарюванні за рахунок збільшення часу перебування його на основній дефекації і відповідно покращення якості готової продукції;
  • зменшення витрати вапна на очистку за рахунок повертання суспензії соку І сатурації (на 15-20%);
  • покращення умов фільтрації на станції фільтрації соку I сатурації, станції соку ІІ сатурації та станції обезцукрювання суспензії соку І сатурації;
  • зниження витрати палива на виробництво (по ТЕЦ) на 10-12%.

Всі роботи по реконструкції виконано за мінімально можливих капіталовкладень з максимальним використанням існуючого обладнання та матеріалів.


Мультизбірник конденсату


Теплообмінник дефекованого соку


Відділення осаду на вакуум-фільтрах

Новини
 
Система якості
 
Публікації
 
Вакансії